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高氨氮污泥脱水滤液处理方法
1.厌氧氨氧化工艺的优点
厌氧氨氧化工艺相比于传统的硝化反硝化工艺具有如下优点:
(1)节省能源和碳源:厌氧氨氧化在缺氧条件下进行,无需氧气的供应,可节省62.5%的能源消耗;并且厌氧氨氧化过程彻底改变了过去需要通过投加电子供体(碳源)才能脱氮的传统途径(反硝化),大大节省碳源;此外能量减少也意味着CO2排放的降低。
(2)不会产生pH下降因而无需补碱,不存在亚硝酸盐的累积可能产生的毒性,因而容易经济地实现工艺控制。
(3)减少污泥产量:厌氧氨氧化菌生长慢、产率低,工艺剩余污泥量少,因此污泥处置费用低。
(4)高负荷,减少占地面积:厌氧氨氧化氮去除效率高,因此该工艺总体负荷高,可以减少工艺占地,降低工艺基建费用。
2.工程设计
2.1工程概况
北京市某污水处理厂处理规模为60万吨,污泥产量约为878吨/日,同时接收其他厂外运污泥342吨/日,总处理规模1220吨/日(以含水率80%计,不含厂内污泥系统回流量),污泥处理工艺采用浓缩+预脱水+热水解+厌氧消化+板框脱水(见图1)。剩余污泥进入污泥浓缩、预脱水系统,经过浓缩机浓缩后,与经过除砂的初沉污泥混合,利用预脱水机脱水与外厂输送的脱水污泥混合后进入热水解系统。热水解处理后的污泥经过
稀释及冷却后,进入新建的污泥消化池进行厌氧消化。消化后的污泥经板框压滤脱水系统进行脱水至含水率60%以下。脱水后泥饼外运处置。640.webp (1).jpg
污泥处理流程图
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污泥处理过程中产生的污水包括污泥浓缩上清液、热水解消化污泥脱水的滤液。污泥浓缩的上清液中主要含有部分SS;污泥在经过20多天厌氧消化后,大概24%的微生物被降解,每降解1kg微生物产生0.124kg氮,因此部分氮磷又被释放到污泥脱水的压滤液中,有关数据显示,经过厌氧消化后污泥水中氮的含量约占进水污水氮含量的10%左右,常规设计中回到污水处理系统会加重污水厂的负担,因此需要对污泥脱水的压滤液进行单独处理。
本工程厌氧氨氧化系统设计规模(平均流量)为3500m3/d,根据中试和国内外相近工程水质数据,确定了厌氧氨氧化系统进出水水质。
厌氧氨氧化系统设计进出水水质
SCOD(mg/L) 氨氮mg/L 总氮mg/L 总磷mg/L 碱度mg/L SS(mg/L)
进水 ≤3000 1500 ≤1600 ≤100 4500 ≤1500
出水 ≤2100 75 320 80 - ≤300
2.2技术路线
根据经验水质数据,初选定技术路线为进水—调节池—斜板沉淀池— 一段生物池— 一段沉淀池—二段生物池—二段沉淀池—出水。脱水后的污泥消化液中除氨氮浓度比较高外,还有较高TP、SS、COD,为了保证反应器的脱氮效果,在前端增加混凝沉淀处理单元,去除TP、SS。然后进入一段生物池和一段沉淀池,去除COD。将TP、SS、COD去除后进入二段生物池和二段沉淀池进行脱氮。通过中试运行结果发现,对于C/N比不高的污水,一段反应池的COD去除率在20-30%之间,此工艺流程仅适用于C/N比高的污水。
因此,针对某污水处理厂热水解消化污泥脱水滤液的水质,将工艺流程优化为进水—调节池—斜板沉淀池—生物池—沉淀池—出水(见图2)。脱水滤液通过重力流方式进入调节池,完成水量与水质的均化后,通过进水泵输送至斜板沉淀池,在斜板沉淀池中去除TP、SS和部分COD,上清液通过重力流入生物池,在生物池中完成氨氮与总氮的自养去除。生物池内的泥水混合物自流进入沉淀池,通过重力沉降作用泥水分离,上清液作为本系统出水排放至厂内退水管线。
2.3厌氧氨氧化系统设计
厌氧氨氧化系统包含调节池、斜板沉淀池、生物池、沉淀池、鼓风机房。厌氧氨氧化系统设计参数如下:
设计参数 设计值
调节池停留时间 10.9h
斜板沉淀池混合停留时间 6.8min
絮凝停留时间 20.5min
沉淀表面负荷 0.75m3/m2.h
PAC聚合氯化铝加药量 200mg/L
PAM聚丙烯酰胺加药量 5mg/L
排泥量 200~550m3/d
排泥含水率 99%
生物池总停留时间 4.1d
调温区停留时间 1h
过渡区停留时间 9h
曝气量 168m3/min
内回流比 1~3Q
Q为斜板出水量外回流比 0.8~2.0Q
Q为斜板出水量污泥浓度 4000~6000mg/L
曝气头分布比例 1.1:1:1:1:1
过渡段与其余好氧段布置比例
冷却水(冷水)0.2~0.5Q
Q为斜板出水量,三者为调温稀释水,大值1.0Q
一级冷却水回水(热水)0.2~0.5Q
初沉池水0.2~0.5Q
3.预期效果
厌氧氨氧化工艺处理脱水滤液在国内外已有较多成功的实例,荷兰鹿特丹污水厂已建厌氧氨氧化系统设施,设计处理规模为500 m3/d,进水氨氮浓度为800~1000mg/L,经处理后出水氨氮20mg/L、硝酸盐100mg/L,氨氮去除率90%,总氮去除率75%。本工程目前尚处于调试运行阶段,大概需要6个月运行周期。但该厂的核心工艺“红菌”已在高碑店厂启动示范工程,用于处理水厂高浓度氨氮的消化污泥脱水滤液,处理规模500m3/d,经处理后总氮去除率达到80%以上。且厌氧氨氧化工艺的核心工艺“红菌”同样应用于湖北省十堰市西部垃圾填埋场垃圾渗滤液处理,处理规模150m3/d,进水氨氮1000~1200mg/L,经处理后出水氨氮小于10mg/L、总氮低于40mg/L
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